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勞模風采·2021年江蘇勞模|曾惠敏:車間里走出的研發(fā)“專家”

來源:中工網(wǎng)
2023-12-08 11:18

他從車間技術人員成長為公司技術領軍人物;他在企業(yè)技術革新中攻克一道道難關,降本增效立下頭功;他先后被授予江蘇省勞動模范、江蘇省企業(yè)首席技師、淮安市有突出貢獻中青年專家、洪澤區(qū)十大杰出青年等諸多榮譽,前不久又獲得首屆江蘇最美工匠提名獎。

他就是江蘇華晨氣缸套股份有限公司技術部部長曾惠敏。

多年來,曾惠敏立足崗位、鉆研技術、敬業(yè)奉獻,用實際行動詮釋勞模精神,在平凡的崗位上創(chuàng)造出不平凡的業(yè)績。他先后參與重大科技成果轉化、重點研發(fā)計劃等科技計劃項目4項,研發(fā)出省市級高新技術產(chǎn)品6項,獲得專利授權13件,研發(fā)的“大功率柴油機氣缸套關鍵技術研發(fā)與應用”項目榮獲國家機械工業(yè)科技進步二等獎,“陶瓷合金層強化發(fā)動機氣缸套”通過國家級科技成果鑒定,填補了國內空白,技術水平達國際先進、國內領先。

首推精益制造,他是創(chuàng)新創(chuàng)效的“主攻手”

“干一行愛一行,專一行精一行?!边@是曾惠敏牢記在心的一句話。

自2010年入職以來,先后任車間副主任、主任、技術部部長,一直在生產(chǎn)和技術一線,從事機械制造、發(fā)動機缸套產(chǎn)品生產(chǎn)、工藝設計、新產(chǎn)品試制與產(chǎn)品性能研究,以及產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)線建設等工作,成為公司名副其實的創(chuàng)新創(chuàng)效“主攻手”。

2011年,曾惠敏擔任公司精益制造項目組組長,負責組織技術、設備、生產(chǎn)、質量等相關人員,對主機廠錫柴車機高檔缸套生產(chǎn)線進行精益工藝優(yōu)化改造。為了在行業(yè)競爭中取勝,他多次對生產(chǎn)線的工裝進行重新設計、驗證。精車芯軸一旦有漲點,就會引起產(chǎn)品變形,直接影響產(chǎn)品質量,甚至造成產(chǎn)品報廢。他研究發(fā)現(xiàn)問題的根源,選用相匹配的刀具型號,滿足產(chǎn)品切削加工需要,從而大幅度降低了制造成本。為把第一條高檔缸套生產(chǎn)線改造成功,他和團隊早起晚睡,一心撲在工作上,花了六個月的時間順利改造完成生產(chǎn)線,投入使用后大大縮短了工藝流程,減少操作人員30%、降低制造成本10%、提高生產(chǎn)效率12%,廢品率較原先降低了24%。隨后,他又迅速組織相關部門和人員,將這種技術復制到其他19條缸套生產(chǎn)線上,大大提升了公司在行業(yè)中的競爭力。

初戰(zhàn)告捷,曾惠敏沒有沾沾自喜。2017年,公司新建“1000萬只高性能發(fā)動機氣缸套精益制造和智能制造生產(chǎn)線”項目。曾惠敏帶領技術團隊潛心鉆研、日夜攻關,取得了重大突破,在國內同行業(yè)中率先推行精益制造和智能制造,鑄造采用自動保溫澆鑄爐定量澆注鐵水、自動化多工位雙模腔離心澆注機系統(tǒng)、機器人自動取料等,減輕了工人勞動強度、提高產(chǎn)品穩(wěn)定性、降低制造成本。自動保溫澆注爐系統(tǒng)實現(xiàn)定量自動澆注,澆注精度達1%;多工位自動澆注系統(tǒng)自動噴涂,涂料厚薄均勻,確保產(chǎn)品質量穩(wěn)定;伺服系統(tǒng)自動出模,自動抓取悶蓋和模具,自動傳送和碼垛工件。現(xiàn)場操作由原來的10人操作20臺,減少到只需要3人輕松操作,整個操作過程由人工轉為智能化,生產(chǎn)效率提升16%,成本降低11%。

加速新品研發(fā),他是攻堅克難的“急先鋒”

新產(chǎn)品開發(fā)是企業(yè)生存和發(fā)展的根本保證。多年來,曾惠敏將自己學到的技術、掌握的技能,全部運用到為公司謀攻堅、創(chuàng)效益之中,成為企業(yè)人人敬佩的攻堅克難“急先鋒”。

2014年,針對傳統(tǒng)缸套的內孔表面磨損快,會造成發(fā)動機功率下降、啟動困難、油耗增加、排放超標等問題,曾惠敏迎難而上,與技術團隊一起攻堅,還與技術副總走訪客戶,到現(xiàn)場收集數(shù)據(jù),與錫柴、玉柴等主機廠開展技術交流,同時與中國科技大學專家教授進行探討。

功夫不負有心人。他通過等離子體技術對氣缸套內孔表面進行處理形成陶瓷薄膜,制造出具有優(yōu)異性能的內孔表面,降低了摩擦系數(shù),可延長發(fā)動機使用壽命,減少污水排放。最終研發(fā)試制出一款減摩、耐磨、耐腐蝕和抗氧化性能的氣缸套——陶瓷合金層強化發(fā)動機氣缸套(簡稱:EDS氣缸套)。2016年,他將EDS氣缸套新產(chǎn)品投入市場試用驗證,經(jīng)重慶濰柴、中船動力、一汽解放、無錫柴油機廠、廣西玉柴等國內知名主機廠使用與檢測,節(jié)約機油50%以上、節(jié)約燃油1.3%。2017年,該成果通過了國家級科技成果鑒定。目前,EDS氣缸套受到主機廠和市場用戶的青睞,為公司帶來了顯著的效益。目前,該新產(chǎn)品大規(guī)模應用在汽車、艦船等發(fā)動機領域,具有廣泛地民用和國防軍工應用前景。

與此同時,他又牽頭實施“發(fā)動機氣缸套內表面復合陶瓷功能材料制備與應用關鍵技術項目”的研發(fā),被列入省科技廳重點研發(fā)計劃,獲得無償資助120萬元。

注重成果轉化,他是助企發(fā)展的“排頭兵”

科技成果最終的目的是轉化應用、產(chǎn)生效益。多年來,曾惠敏聚焦創(chuàng)新攻堅,更注重成果轉化,取得了豐碩的成果,成為助推企業(yè)高質量發(fā)展的“排頭兵”。

2012年4月至2015年3月,公司實施的“遠洋船舶發(fā)動機氣缸套研究開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化”項目,被國家工信部立項,獲得國家立項資金1000萬元,項目已通過驗收,執(zhí)行期內累計實現(xiàn)銷售收入1.24億元、利稅3177萬元,申請專利14件。

2015年4月至2018年3月,公司實施的“遠洋船舶用高性能新結構發(fā)動機氣缸套研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化”項目被江蘇省科技廳立項,獲得省科技廳立項資金1000萬元,項目已經(jīng)通過驗收,執(zhí)行期內累計實現(xiàn)銷售收入1.27億元,利稅3142萬元,申請專利12件。

2017年1月至2018年12月,公司實施的“節(jié)油環(huán)保型發(fā)動機氣缸套研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”,獲得市級成果轉化獎補資金50萬元,項目已經(jīng)通過驗收,執(zhí)行期內累計實現(xiàn)銷售收入440萬元,利稅117萬元,申請專利5件。

除此之外,曾惠敏先后組織參與省級工程技術研究中心、省級企業(yè)技術中心等研發(fā)平臺建設,為企業(yè)技術開發(fā)打下了堅實的基礎,不僅成為企業(yè)的中流砥柱,還在行業(yè)領域里有很高的知名度。

(江蘇工人報 盧克余 張雪茹 朝陽)

責任編輯:于小舒

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